桂通公司是以熔模精密铸造为主的生产型单位,由生产性质决定其不可避免地要产生粉尘,污染环境,有害于员工。公司一直很重视对这方面的治理与整顿工作。特别从2005年以来,更是加大了投资、整理力度。其中尤以三大除尘改造工程最为显著。
其一是2005年5月份完成的莫来砂回收利用系统排风除尘改造工程。为了节约资源、减少浪费,桂通公司引进了莫来砂回收利用设备,即把用过的壳模粉碎后,筛取合适粒度的砂料再利用。该做法收到了可观的经济效益,但打壳过程中粉末横飞,沙尘飞扬。不但对操作员工健康不利,对本公司以及隔壁单位的环境污染也很大。造成该危害的主要原因是通风除尘效果不良。为了解决该问题,公司前后投资5000多元,购买了大功率级别的排风扇、吸尘器、抽风机等设备,并不惜重金委外设计安装,消除了公司最严重的环境污染源。
其二是2006年4月份完成的后处理滚筒除尘工程。铸件毛坯经切割成品后,要投到滚筒中喷丸处理。该过程中,附在铸件表面的块状残壳被打成粉末,随风飞扬。每当滚筒一开,白尘纷扬飞洒,公司的主要通道、铸造品检班、毛坯成品库等地方如“六月飞霜”铺满地,就连从公司门口经过的行人也要捂鼻疾走。在公司领导多次关注督促下,公司技术部和维修班联合,经过反复论证,多次试验,历时两个多月,先后采取了密封胶桶接尘法、地沟排风除尘法等,效果均不理想。最终采用的双除尘器串联排风集尘法终于将该问题成功解决。该法中整个除尘系统投资省、效果好,而且不留任何后遗症,可谓一大创举。
其三是2006年5月份完成的模头切割机移位工程。以往为了方便模头取放,铸件切割工序在公司主要通道上进行,很是污染环境,在以上两大改造工程完工后,其突现为显著的环境污染源。公司经研究决定,将其移到打壳房内进行,利用现有的除尘设备轻而易举地解决了问题。
经过一系列的整顿治理,尤其是上述三大工程完成后,桂通公司内外环境焕然一新,员工工作起来也更加心舒神爽。